1.改造方案
考慮到龍門刨床對刨臺位置精度要求不高,刨臺傳動系統(tǒng)采用螺傘齒輪和齒條傳動,屬剛性聯(lián)接,因此將位置檢測元件安裝在傳動電機軸,完達到運動精度。改造選用集電極開路型編碼器作為位置檢測元件,以三菱FX1N PLC的雙向高速計數(shù)器C251為控制元件。C251配合FX1N的辯向功能繼電器M8251,可使程序具備兩個方向的比較功能,實現(xiàn)雙向設定。另一方面,若選用普通單向計數(shù)器,由于受慣性影響,刨臺每次總是超出設定脈沖數(shù)才完成換向,而且超出數(shù)也不是定值。采用C251,系統(tǒng)可以在刨臺換向后立即減去超出數(shù),在一個運動過程中即完成誤差校正,消除了定位不準形成的累積誤差。

2.程序設計
(1)位置設定。如圖1所示,首先將刨臺移至工件一端(A點),按下開關將該點設為起點并對C251清零,存入具有停電保持功能的D130(起點寄存器),即此時C251內的值0視為起點位置值。手動將刨臺移至工件另一端(D點),將此時C251內的值存入D145(終點存儲器),并進行減法運算DSUB D145 K10 D140得出減速位置值(C點)存入D140,以及加法運算DADD D130 K10 D135得出另一減速位置(B點)存入D135(圖2)K10為減速脈沖數(shù),該值可依據刨臺原行程開關位置折算到電機軸上的實際脈沖數(shù)得出,或在調整時根據換向情況給出適當?shù)闹怠?/p>

設定A為起點,按下X14,完成A點數(shù)據存儲,同時M22閉合,為辯向做準備刨臺到達D點時,由于電機正轉,M8251常開觸點保持,按下X16,此時M23未閉合,M500線圈為“0”其常閉點接通,系統(tǒng)完成其余各點坐標存儲。
(2)運行龍門刨床工作中,若刨臺前進,C251執(zhí)行加數(shù)計數(shù),當其值大于D 140值時刨臺減速,大于D145值時刨臺換向,電機反轉;刨臺后退,C251執(zhí)行減數(shù)計數(shù),當其值小于D135值時刨臺減速,小于D130值時刨臺換向,電機再次更換旋轉方向,周而復始,實現(xiàn)龍門刨床刨削功能(圖3)。

在運行模式下,X13始終閉合,C251的值實時與各寄存器內的值比較,程序完成算術運算和比較功能:當C251>D140時,M2接通,執(zhí)行前進減速;當C251>D145時,M5接通,執(zhí)行前進換向;當C251設備使用6~7個月,運行穩(wěn)定可靠,操作更加方便,*達到生產要求。


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